某市政企业承建一热力管道工程,管道采用8mm厚DN900mm钢管,长3300m,属热源至热力站的主干线管道。
事件1:项目部拟定的质量保证计划摘要如下:
1.管道焊缝质量检验顺序为:(1)表面质量检验;(2)对口质量检验;(3)强度和严密性试验;(4)无损探伤试验。
2.管道焊接工艺方案中确定的钢管焊接过程控制重点包括焊接环境、焊接热处理两项内容。
事件2:管道回填作业前项目部拟定的施工方案如下:
回填管道两侧及管顶以上500mm时采用铲车和推土机联合回填;回填时管基有效支承角范围内用土填充密实。管道回填时间选在中午开始。
事件3:沟槽回填完毕2d后测量并记录管道变形率,用钢尺直接量测,个别地段不方便用钢尺量测时改用其他手段测量,发现管道变形率为2.5%。
【问题】
1.按所处位置划分,该热力管道属于什么类型?
2.事件1中热力管道焊缝质量检验按什么顺序进行(列出序号即可)?
3.补充事件1中钢管焊接过程控制重点内容。
4.改正事件2中管道回填作业的错误之处。
5.事件3中该管道变形率合格吗?补充测量管道变形率检查方法。
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施工方案如下: 回填管道两侧及管顶以上500mm时采用铲车和推土机联合回填;回填时管基有效支承角范围内用土填充密实。管道回填时间选在中午开始。 事件3:沟槽回填完毕2d后测量并记录管道变形率,用
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土回填,其他部位填土中不得含有碎砖、石块、大于100mm的冻土块等杂物,回填时管道两侧及以上500mm用人工回填,两侧高差为300mm。回填后12~24h后用钢尺检测发现管道变形超标,采取了措施进行了
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位顶管费用中降水费用。 在燃气管道与热力管道施工过程中,部分横穿道路的管道距离道路基层表面未超过500mm,影响道路基层压实,施工单位将过路管采取了保护措施后进行正常的压实。施工单位针对燃气管道做
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后,项目部进行挖除和换填石灰粉煤灰稳定碎石。事件三、质量员查验准备焊接的管口时,发现有数个坡口范围存在锈渍。事件四、钢管吊运到沟槽前,作业队在管道内按间距4m加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管
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按间距4m 加设木支撑。回填作业在沟槽局部偏窄处,钢管下腋角部位采用木夯夯实。回填完毕发现管道竖向变形50mm。 2.问题:(1)事件一做法为何受到处罚,违反了哪些规定?(2)事件二沟槽基础处理在